作者:吴再民
湖州市自来水公司城北水厂于1986年建成投产,一期工程上马,产水量为3m3/d的沉淀构筑物---斜管沉淀池,其排泥采用V形槽穿孔管(见图1)。该池运行6年后,沉淀效果一直不理想,致使沉淀池出水浊度经常>10度,实产水量仅为设计值的80%。查其原因,主要是配水区容积偏小,V形槽边倾角、穿孔管径也偏小等。针对上述诸因素,我们对该池作了相应的改造,改造后运行2年来观察,效果很好。现将改造前后设计与运行效果分述如下:
一、改造前该池(见图1)的设计参数及运行中存在的问题
1 原池设主参数:
⑴ 沉淀池平面尺寸
长×宽=10m×15.8m
⑵ 设计清水区上升流速:
V=2.84mm/s
⑶ 池总高H1=4.3m(水面至池底4.0m),V形排泥槽高H1=0.6m,配水区高H2=1.234m ,
斜管区高H3=0.866m,清水区高H4=1.35m ,池超高H5=0.3m。
⑷ 排泥系统:V形槽边倾角为47°,采用DN200钢制穿孔管排泥。在管底两侧45°方向不等矩,交*排列开孔,孔经Φ32mm,管底距池底0.08m。穿孔管长1=10m,间距中-中为1.6m。
2 运行中存在的问题
⑴ 排泥操作劳动强度大,历时长。该池共有10个排泥闸阀,排泥周期为8h,每个每次延时5min,每排一次需40min。
⑵ 该池投入运行2个半月后,就发生排泥不畅,池底积泥严重,V形槽内污泥浓缩、结块,积泥高出槽顶0.5~08m。以后每隔一个月需彻底清洗一次,且清泥劳动强度大,需用人力下到配水区用高压水冲洗,每冲洗一次需有8个劳动力,历时3~4h才能完成。每次冲洗,耗水量近1000m3。大大地影响了水厂的正常供水。
二、该池的改造及其运行效果
针对上述诸多问题,我们在1993年4月对该池进行了改造(见图2)。
1 改造措施及其数据:
⑴ 将蜂窝斜管提高0.2m。使配水区高度由1.234m增高为1.434m,以增加配水区容积,使配水均匀、提高矾花沉淀空间。
⑵ 穿孔排泥管由原DN200钢管改成DN300UPVC管。以增大过流断面,减小阻力系数,提高流速。孔眼直径由Φ32mm改为Φ40mm,仍采用管底两侧不等距45°交*布孔(见图2),共51个孔。
⑶ V形排泥槽边倾角由47°改为55°30′。增大了污泥下滑摩擦角,以利污泥下滑。
⑷ 排泥阀由手动闸阀改为手动蝶阀。减轻了操作劳动强度,且提高排泥速度。
⑸ 在排泥管出口处增加下伸的直角弯头,高度为1.0m。改排泥口自由出流为淹没出流。增加了污泥排出口的静水头,由4.0m增加到4.7m,有利于排泥。
2 穿孔管水力计算
⑴ 已知参数数据:
n=0.010(既有钢管,又有塑料管)
静水头:H=4.7m
UPVC管计算管径 d计=296.6mm
l计=9.3m
钢管(渐缩管):d1=250mm , l1=0.5m ,
d2=305mm , l2 =2.7m
⑵ 计算过程:
穿孔管平均内径
水力半径:
管道出口断面流速系数
其中:
Σ§=§孔口+§缩口+§扩口+§阀+§90°+§出口
=0.5+0.114+0.02+0.5+1.0+0.2
=2.234
管内流速:
出流量:
Qc=Vc•A=4.72×0.069=0.326m3/s
孔口流速:
ω孔----孔眼总面积,共51孔。
V孔0----原穿孔管眼总流速为3.85m/s。
证明孔口入泥流速增大,排泥效果得到了改善,且:
ω孔:A=0.064:0.069=92.75%
较理想。
3 改造后运行效果
⑴ 改造后运行2年来,池底积泥现象基本解决,达到了预期效果。
⑵ 现该池排泥周期8h,每个阀门每次排泥历时仅1min,改造后,虽加大了排泥管口径,却相反节约了排泥耗水量,达440m3/d。且无需冲洗池底,大大减轻了劳动强度。
⑶ 出水浊度保持在3度以下。
⑷ 产水量达到设计能力3万m3/d。
三、效益评价
1 改造后,确保了该厂的设计供水能力,缓解了自来水供需矛盾,改善了工人的劳动条件。
2 改造后,减少排污、增大出水量二项可净增水量6000m3/d,年增水219万m3。按售水价格的20%计算(考虑自用水、配水电耗、管网损失等)年效益26.28万元,半年可收回投资。
四、结束语
经过该池改造,我们得到以下几点体会,仅供同行参考:
1、斜管沉淀池采用穿孔管和V形槽排泥,简便易行。建议穿孔管的直径和长度之比,不宜小于3%。穿孔管的长度,建议不超过10m为好。
2、V形槽边倾角,以α=52°~56°为宜。
3、穿孔排泥管管材,宜采用摩阻系数小的材料为宜,如UPVC塑料管等。
4、设计斜管沉淀池时,清水区上升流速取值不宜过高,建议不超过2.5mm/s。